ATOS比例溢流阀故障分析和处理方案本公司专业供应ATOS溢流阀,ATOS比例阀,ATOS电磁阀,ATOS伺服阀,ATOS现货供应:ATOS 比例溢流阀故障多源于油液污染和维护不当,通过严格执行预防性维护 (油液管理、定期清洁、电气检测),可降低 70% 以上非计划停机风险。若遇复杂故障,建议联系 ATOS 专业技术支持,避免自行拆解精密部件造成更大损坏。记住:故障早发现的关键是建立定期巡检制度,重点关注油温、压力稳定性、泄漏和异常噪声四大指标。
ATOS溢流阀的远程控 制口总有部分油液流回油箱。于是,在溢流阀的控制腔内油液压力达不到推动先导阔时的压力值 (额定压力)时,主阀阀口就打开溢流,使ATOS溢流阀在低于先导阀的调定压力下开始溢流,所以压力上不去。 处理办法:拆开检查,清洗液压元件和系统,消除引起液压元件不正常磨损的因素,再更换新的换向间。
意大利ATOS比例溢流阀由于各种原因,空气被吸入油液中,或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡,这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时,受到压缩,体积突然变小或气泡消失;反之,如在高压区时体积本来较小,而当流到低压区时,体积突然增大,油中气泡体积这种急速改变的现象。
气泡体积的突然改变会产生噪声,又由于这一过程发生在瞬间,将引起局部液压冲击而产生振动。先导式溢流阀的导阀口和主阀口,油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。
意大利ATOS比例溢流阀在使用中有时会出现调压失灵现象。先导式溢流阀调压失灵现象有二种情况:一种是调节调压手轮建立不起压力,或压力达不到额定数值;另一种调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除阀芯因种种原因造成径向卡紧外,还有下列一些原因:1主阀体阻尼器堵塞,油压传递不到主阀上腔和导阀前腔,导阀就失去对主阀压力的调节作用。因主阀上腔无油压力,弹簧力又很小,所以主阀变成了一个弹簧力很小的直动型溢流阀,在进油腔压力很低的情况下,主阀就打开溢流,系统就建立不起压力。
压力达不到额定值的原因,是调压弹簧变形或选用错误,调压弹簧压缩行程不够,阀的内泄漏过大,或导阀部分锥阀过度磨损等。
第二是阻尼器堵塞,油压传递不到锥阀上,导阀就失去了支主阀压力的调节作用。阻尼器(小孔)堵塞后,在任何压力下锥阀都不会打开溢流油液,阀内始终无油液流动,主阀上下腔压力一直相等,由于主阀芯上端环形承压面积大于下端环形承压面积。
所以主阀也始终关闭,不会溢流,主阀压力随负载增加而上升。当执行机构停止工作时,系统压力就会无限升高。除这些原因以外,尚需检查外控口是否堵住,锥阀安装是否良好等。
ATOS比例溢流阀故障分析和处理方案介绍如下:
拆开清洗溢流阀,必要时过滤或更换液压油。
原因2:
先导阀阀芯与阀座间进入了大颗粒杂质,致使先导阀阀口开度大于需要值而无法关闭,从而压力*上不去。
解决办法:
拆开溢流阀,清洗先导阀阀芯及阀座。
原因3:
溢流阀有远控油路,远控用换向阀不换向,始终保持与油箱连通状态,则压力*上不去。
解决办法:
检查远控换向阀不换向故障的原因,排除故障。不用液控口时,应加装堵塞,防止泄漏。
原因4:
先导阀阀口被杂质堵住,因此丧失溢流阀功能,压力会上升不止,直到元件、管路破坏为止。
解决办法:
拆洗溢流阀,特别是清洗先导阀阀座小孔。
原因5:
溢流阀被安装在管路上时使阀体变形,使阀芯卡死在关闭的位置上不能工作,压力会上升不止。
解决办法:重新安装。
原因6:
溢流阀*在被污染的液压油中工作,滑动表面磨损,间隙增大,流过主阀阻尼孔的流量从该间隙流人回油腔,使先导阀的流量减到极小,压力响应变得缓慢,再加上油中水分、油液变质造成的腐蚀及进一步磨损,使溢流阀失去控制高压的能力,压力就升不上去。
解决办法:
拆开检查溢流阀的滑动部分,看是否有有害磨损,检查油液的污染程度,必要时更换溢流阀或液压油。
原因7:
弹簧太软、损坏或漏装,此时滑阀失去弹簧力的作用,使溢流阀无法调整而压力调不上去。阀芯漏装,使阀失去控制,压力调整也无效。
解决办法:拆检,更换或重新装人弹簧或阀芯。
原因8:滑阀配合过紧或在关闭状态被卡死,造成压力上升不止。
解决办法:检查、清洗并研修,使阀芯移动灵活,如油液过脏,则更换新油