DBD型REXROTH直动式溢流阀故障排除方案DBD型REXROTH直动式溢流阀发出的机械噪声主要来源于零件间的撞击和摩擦,这些摩擦可能是由于加工误差等因素造成的。此外,还可能出现一种称为自激振动的机械性高频噪声,这主要是由于主阀和导阀的高频振动所致。其发生率与回油管道的配置、流量、压力、油温(粘度)等因素密切相关。
力士乐溢流阀典型故障与解决方案
1. 压力无法升高
可能原因:
阀芯与阀座密封面磨损,导致高压油泄漏至回油口(T 口)。
调压弹簧断裂或弹性不足,无法顶住阀芯。
排查步骤:
拆解阀芯,若密封面有磨损痕迹,用研磨膏(粒度 W10~W5)手工研磨(研磨压力 0.1~0.2MPa,圆周运动持续 5~10 分钟)。
更换同型号弹簧(参考力士乐样本,如 DB 型溢流阀弹簧编号 R900561283)。
2. 压力波动过大
常见诱因:
油液黏度太低(如环境温度过高导致黏度下降),或油液污染导致阀芯卡滞。
远程控制口(如 Y 口)管道过长(超过 2m),产生液压冲击。
解决方法:
更换黏度指数更高的液压油(如 ISO VG 46 抗磨液压油),检查冷却系统是否正常。
缩短远程控制管路,或在 Y 口加装阻尼器(孔径 1~2mm)。
3. 阀口异常发热
原因分析:
溢流阀长期处于溢流状态(如系统压力设定过高),导致能量损耗转化为热量。
阀芯与阀体配合间隙过小(标准间隙 0.01~0.03mm),摩擦生热。
处理措施:
重新设定系统压力(应比执行元件最高工作压力高 10%~15%)。
测量阀芯与阀孔直径,若间隙不足,用精密研磨棒微量研磨阀孔(每次研磨量≤0.005mm)。
DBD型REXROTH直动式溢流阀是调节调压手轮后,压力无法建立或达不到预设值;二是调节手轮后,压力不降反升。除了阀芯可能因各种原因导致径向卡紧外,还有以下可能原因:
(1)主阀体阻尼器堵塞
当油压无法传递至主阀上腔和导阀前腔时,导阀将无法对主阀压力进行调节。由于主阀上腔缺乏油压,且弹簧力较小,主阀实际上变为一个弹簧力很小的直动型溢流阀。在进油腔压力较低的情况下,主阀便会开启溢流,导致系统无法建立压力或压力无法达到预设值。可能的原因包括调压弹簧变形或选用不当、调压弹簧压缩行程不足、阀内泄漏过大以及导阀部分锥阀过度磨损等。
(2)锥阀座阻尼小孔堵塞
若油压无法传递至锥阀,导阀将失去对主阀压力的调节功能。阻尼器(小孔)堵塞后,无论压力如何,锥阀都无法打开以溢流油液。这使得阀内始终无油液流动,主阀上下腔压力保持一致。由于主阀芯上端环形承压面积大于下端,主阀始终处于关闭状态,无法溢流。随着负载的增加,主阀压力也会不断上升。当执行机构停止工作时,系统压力将无限升高。此外,还需检查外控口是否堵塞以及锥阀安装是否良好等。
(3)阀芯径向卡紧
加工精度的问题可能导致主阀芯径向卡紧,导致主阀无法开启或无法卸压。同时,污染也可能造成径向卡紧的问题。
(4)其他故障
在装配或使用过程中,O形密封圈、组合密封圈的损坏,或安装螺钉、管接头的松动,都可能导致不应有的外泄漏。若锥阀或主阀芯磨损严重,或密封面接触不良,则可能造成内泄漏过大,甚至影响溢流阀的正常工作。
DBD型REXROTH直动式溢流阀故障排除方案原因:①主阀芯阻尼孔被堵死,如装配对主阀芯未清洗干净,油液过脏或装配时带人杂物。②装配质量差,在装配时装配精度差,阀间间隙调整不好,主阀芯在开启位置时卡住,装配质量差。③主阀芯复位弹簧折断或弯曲,使主阀芯不能复位。解决方法①拆开主阀清洗阻尼孔并从新装配。②过滤或更换油液。③拧紧阀盖紧固螺钉更换折断的弹簧。原因2:先导阀故障。①调正弹簧折断或未装入。②锥阀或钢球未装。③锥阀碎裂。解决方法:更换破损件或补装零件,使先导阀恢复正常工作。原因3:远控口电磁阀未通电(常开型)或滑阀卡死。解决方法:检查电源线路,查看电源是否接通;如正常,说明可能是滑阀卡死,应检修或更换失效零件。原因4:液压泵故障。① 液压泵联接键脱落或滚动。②滑动表面间问隙过太。③叶片泵的叶片在转子槽内卡死。④叶片和转子方向装反。⑤叶片中的弹簧因所受高频周期负载作用,而疲劳变形或折断。解决方法:①更换或从新调正联接键,并修配键槽。②修配滑动表面间间隙。③拆卸清洗叶片泵。④纠正装错方向。⑤更换折断弹簧。原因5:进出油口装反,调正过来。